过去一般认为,实现高炉低还原剂比的操作必须使用大粒径高品位焦炭,但最近使用高反应性焦炭降低还原剂比的技术引起人们的关注。随着高反应性焦炭在实际高炉应用取得的良好效果,人们对高反应性焦炭寄予了很大期望。日本钢铁协会专门成立了“高强度—高反应性焦炭制造技术研究会”,对高反应性焦炭制造和使用的相关课题开展研究,并不断取得了基础性研究成果。传统观点认为,焦炭反应性越高,焦炭反应后强度越低,所以焦炭反应性低一些为好。然而,在通常的高炉操作情况下,约20%~35%的焦炭消耗在产生还原性气体;约5%消耗在还原铁以外的氧化物;约5%消耗在向熔融铁渗碳;其余55%~70%在高炉下部进行燃烧供给热量而消耗掉。因此,实际上高炉内焦炭反应量不受焦炭反应性的影响。
2002年6-9月,在北海制铁室兰厂2号高炉进行了生产和使用高Ca高反应性焦炭的试验。北海制铁室兰厂焦炉可以连续2个月以上生产D15015与原来相同、而JIS反应性指数高的焦炭。在使用这种高Ca高反应性焦炭期间,高炉利用系数为1.89~2.08t/(d•m3),PCR为146~154kg/t,没有发现使用高反应性焦炭导致的透气性变化。比较结果表明,高Ca煤配合比率越高,燃料比越低。由于使用了高Ca高反应性焦炭,炼铁燃料比降低了